精益攻坚破难题降本增效促提升 ——衢州烟草QC小组攻克包装机高故障难题
在2026年元春卷烟供应中,衢州烟草配送中心的手工线分拣效率不低于半自动分拣线!谁能想到在一年以前,这条手工线还存在着输出效率极不稳定的运行管理难题,卷烟包装工作到了熟练工郑宏飞大哥的手里就是从从容容、游刃有余,一旦换了人就是匆匆忙忙、故障频发。在2025年12月前,衢州烟草“精益奋进”QC小组完成了《降低电子标签异型烟分拣线包装机停机频次》课题攻关并顺利收官。本次活动立足卷烟分拣一线实际,通过技术改造、流程优化与标准落地,有效解决了异型烟手工线包装机故障频发的问题,累计创造年度经济效益近50万元。
近年来,卷烟消费日趋多元化、个性化,异型烟市场需求持续攀升。“为深挖设备产能,我们此前通过优化烟包包装参数、提升单次分拣量,分拣效率得到了改善,但随之而来的是包装机故障停机频次大幅上升”智控部负责人房芳回忆道。为破解制约整条分拣线高效运转的突出瓶颈,“精益奋进”QC小组主动承接难题,组建跨岗位攻坚团队,正式启动专项QC课题研究。
课题开展初期,小组成员全面梳理了2024年至2025年的分拣作业数据,对补货、分拣、传输、打码、包装五大作业环节逐一排查。经统计分析,包装环节故障占比最高,而包装机又是故障高发核心设备,活动前包装机平均故障停机频次高达90.12次/百件。团队进一步拆解包装机作业流程,锁定拨烟杆松烟散垛是故障主要症结,最终确定夹烟气缸行程过大、导杆轴承磨损、卷烟码垛方式不合理三大问题为根本要因。
找准病灶后,小组结合现场工况、成本预算、实操难度多方比对,择优确定整改方案,分三大方向稳步落地实施。

图为:拨烟杆距离烟包过远现场图片
针对夹烟气缸行程偏大问题,可以通过更换夹烟气缸或加装限位器来解决。“夹烟气缸是带动拨烟杆运动的,推烟到位后,夹烟气缸退回行程过大,就导致拨烟杆距离烟包过远,这相当于给了到位的烟包比较大的活动空间,就比较容易掉落。我们现在的夹烟气缸行程大概有7.5cm。”有着丰富设备维保经验的老师傅方志彬给出了解释和意见:“两项措施花费都不高,如果选择加装限位器,稳定性相对差,夹烟气缸运行次数多、受力大,限位器很容易磨损松动,需要频繁调试更换,还是直接更换夹烟气缸来得省力。”小组成员经过多组现场试验,选定适配型号气缸完成更换,将拨烟杆与烟垛间距优化至2.5厘米,就可以利用拨烟杆限制烟包的活动。

图为:针对夹烟气缸行程偏大问题改造前后示意图
金属轴承易磨损、间隙过大也是引发散垛的要因之一。导杆与拨烟装置相连,导杆的震动将导致拨烟杆的晃动,引发卷烟散垛。导杆与其固定的轴承在运用初期间隙较小,运行晃动也比较小,而随着包装次数增加,导杆与轴承磨损间隙变大、晃动幅度变大,散垛频次也随轴承与导杆间隙大小增大而变大。“原有的金属直线轴承与导杆的接触点位较少,摩擦集中在这几个点位,就比较容易磨损,我们将其替换为了耐磨、减振的塑料直线轴承。”方志彬向我们介绍。经实测,新轴承累计运转超3万次后,磨损间隙仍控制在标准范围内,设备运行稳定性显著提升。

图为:更换后的轴承与导轨接触点增加
针对码垛不规范问题,团队结合异型烟尺寸、销量特点,编制标准化作业指导书与烟仓分配表,按照长宽高、销量设置权重划分货格,明确分层码放、厚度搭配等操作细则。储配部的新进青年李加程骄傲地说:“我们还编了一套通俗易懂、朗朗上口的操作口诀,方便一线大哥们理解和记忆:厚度相同一层放,长宽递减上下稳;大销单品自成垛,小销混搭配尺寸;条码朝外同方向,四层十六要记清;每层抚平看垂直,异型包裹中间存。”分拣班组组织了全员培训,详细传授先进做法,确保操作规范落地。

图为:手工线包装作业标准作业指导书
一系列改造与优化措施落地后,课题取得显著成效。现场监测数据显示,改造后包装机故障停机频次降至31.72次/百件,降幅达64.8%。在为期三个月的巩固跟踪期内,设备故障频次稳定维持在31.65次/百件左右,改造成果长效保持。
效率层面,异型烟分拣最大产能提升近25%,日均分拣时长缩短1小时;经济效益方面,综合电费、耗材、设备维保及设备更换成本节约,年度新增经济效益约49.98万元。“设备故障减少也降低了一线员工重复作业的强度,可以说是实现了效率、效益、人文关怀多重收获。”综合部副主任项益君欣慰地说,“这一切的成果离不开团队的精诚合作。”
“精益奋进”QC小组团队成员专业背景多元,既有深耕现场的一线技术能手,也有擅长数据分析、统筹规划、文案编制的管理人员。自组建以来,始终立足物流分拣一线,凭借扎实的理论知识基础和丰富的现场实践经验,成为衢州烟草破解生产运营难题、推进精益管理的中坚力量。
此次QC课题攻关,是衢州烟草践行精益管理、落实“降本增效”要求的生动实践。“精益奋进”QC小组将总结本次活动经验,把目光投向新的课题,以小改进汇聚大效能,持续深挖物流环节潜力。(吴涵逸)